途汽车模具的设计有哪些要注意的细节?,

案例|自动打磨步进升降配合重力传感器解决方案

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升降步进运动视频

单工位自动打磨设备

项目背景

现在各种设备配件的生产需求不断提高,生产速率也在不断调高,人工是肯定的跟不上时代,全自动打磨设备自然应运而生,外圆工件的抛光打磨,平面工件的抛光打磨,各种异形件的抛光处理,还有精细程度的要求不一样,镜面抛光已经不再稀有,中高端产品基本都会要求达到一定系数的镜面抛光处理。

当工件在一定规格之上,本身重力加上固定结构的协同下,打磨工作肯定是容易被自动化设备取代人工,在细小零件,异形件,薄件的打磨,那么我们客户一般会要求尽力全自动生产线,最少达到单工位全自动,尽力达到提高生产效率的目的,减少重复动作,改善劳动环境。

1项目介绍

项目为某高新企业生产线改善项目,以前采用的是高速电机配套旋转结构,工件固定在卡套上,采用人工手握打磨工具(不同目数的砂纸,纱布,抛光轮)在工件上摩擦抛光。

原始工艺有很多缺陷,高速电机启停时间过长,更换工件必须等电机完全停止,影响生产效率,人工手握工具与高速旋转机构接触,有一定安全风险,人工操作会有疲劳系数和工作职责操守问题,会有一定比例的不合格品存在。

因工艺要求比较高,尖端产品供需持续性比较高,现场要求只能在不影响整体进度的情况下进行并行改造,尽量采取单工位改造,逐步推进,最后联动的操作模式。

减少人工数,人均生产效率提高三至五倍,操作简单,配件更换简单,故障率低,精度可控,工件型号可换,控制参数可存,同系统预留5-10工位扩展。

所有动作均可单点动作,可以按暂停动作,可状态全复位,按停止按钮后,工序完成后才停机,并且每个部件均状态复位。

2硬件配备要求

采用触摸屏操控,配备手自动转换,紧急停止,全自动启动,全自动停止,故障报警等按钮。

采用PLC输出脉冲控制步进电机,与触摸屏通讯可设置不同参数,可保存20种工艺参数,可直接调用参数。

步进控制升降往返打磨工件,配套重力传感器往返打磨工具,控制打磨工件的受力情况。

重力传感器的选型很重要,因为打磨力度直接影响打磨工艺效果。安装结构超级重要,安装有一丁点不对,灵敏度就会差很多。

滚珠丝杆滑台,升降轴套,安装座都是需要详细设计,上下料气缸,手指缸各种选型均需要根据需要适当调整。

3硬件选型计算

我们在选型时,需要考虑情况很多,因为有计数显示,功能参数不同型号的选择,单动动作操作,试机动作,如果选择按钮或者文本,相对就会感官差很多。

选择工控机,则没有太大必要,因为相当于试验机型,后续如果有更多工位或者全套控制,那么我们采取工控机,记录与通讯都会更加强化,又因为后续扩展需求,我们选择了10寸HMI,附带IE串口,可通过交换机多台通讯,可与上位机通讯传输记录数据。

我们因为有步进控制要求,采用脉冲控制,那么我们选型PLC时,必须经过仔细考量,因为有HMI控制输入,IE通讯,那么我们考虑的是带2-3路脉冲输出,开关量输出相对多一点,综合考虑,最后选择了SMART系列,因为自带运动轴控制,三路脉冲输出。配套选择SMART IE HMI。

市场上的步进电机,步进控制器也有非常多,这个根据分辨细分选择合适即可,没有特殊要求,选择大小则根据计算的扭力需求选择。因为控制要求,高速旋转电机,升降轴套还有各种配套安装座,经过仔细计算后,适当增大了定量扭力,这个是经验积累,计算值也是有偏差的。

开关电源的选择根据电源需求和安装空间选择合适的即可

交换机选择稳定性高的,前期选择了普通五口交换机,后续需求会更换为工业级,相对会更稳定。

工件上料选择了使用手指缸,旋转气缸,升降气缸,定值控制,速度恒定,角度,距离都是恒定,那么我们在工件的上下料均可采用气动装置,动作更迅速。

在打磨时,工件需要反向旋转运动,让工件相对抛光磨具受力更均衡,采用了气缸夹持配套模具使工件在旋转过程中可均衡受力,不会脱落。

4系统架构说明

采用开关电源输出DC24V控制,HMI输入指令给PLC控制动作,根据设定速度,重力,移动速度,移动距离来进行动作。

上下料工位为气缸动作,需要更换配套型号夹具,当系统开始运行后,上料气缸组动作,上料完毕,步进电机A控制滚珠丝杆滑台控制打磨工位前进后退动作,同步主轴旋转工件,采用变频器调速,工件的大小,材质,工艺需求会有不一样,当步进电机移动一定距离之后,磨具工装配套高速电机开始转动,步进电机B在重力传感器感应受力达到设定值时,进行往返运动,对工件进行抛光打磨动作,步进电机A在重力受力到限后,立即停止动作。

当工件在抛光次数或时间达到时,步进电机B自动往后退回,主轴及磨具电机停止动作,旋转气缸,升降气缸,夹持手指缸配合进行下料,并进行下一个上料流程。

4控制动作说明

上下料气缸组合相当于微型机器人,上料流程:升降气缸下降,到位后,夹紧手指缸,工件夹持到位信号给定,上升气缸动作,到位后进行旋转动作,气缸下降,到位松开,升降气缸上升,上升到位后旋转回位,等待下一个工序起始信号,下料气缸组合机器人结构相同,动作相对作调整。

工位主轴旋转:步进前移时,工件主轴旋转启动,当磨轮剩余距离不一样时 磨轮尺寸定值,每个磨轮剩余的量也是定值,每个工件设定磨轮标准距离设定,每个磨轮剩余量小于一定值报警, 磨轮距离减去磨轮定值,根据周长改变转速及时间,先修改转速,转速达到最大值,时间加长。

游刀往返控制升降速度快,滚珠丝杆5mm丝距,设定3000脉冲控制旋转一圈,速度控制在20mm/s左右,可上下调整有效行程控制50mm

步进电机A控制滑台有效丝杆动作行程200mm,丝杠丝距4mm,动作行程约150左右,进刀前后动作速度控制为多段速,根据磨轮的大小,磨具距离工件距离逐渐减速过程,让最后接触时,重力传感相对更灵敏,停止转动更及时。

重力传感器 0-1KG 精度1.0mv/v 0-10变送器转换4-20Ma,控制过程可放大倍数,让传感器灵敏度更高,设置范围更广,对应工件产出更稳定。

5触摸屏组态及注意事项

触摸屏操控,分组参数,直接调用,用户可自由编写参数设档案号,工位变频器主轴速度可单独调整,打磨时间可单独调整,产量计数、故障显示等,工位上下往复步进可独立设定行程和速度

界面主要有设备状态,单独控制,参数设置,存档读取,故障报警等窗口

我们可以设定组态界面,按照实际设备比率3D仿形,设备动作时指示,因为种种原因,大家可以自己试验或查找相关资料学习或观看。

手动自动,独立控制窗口,暂停,复位,单循环,计数,各种设定均有控制需求,我们尽量做到,全面,后续可根据生产实际来作调整,从图纸中来,到实际中去,再回图纸中,不断改进过程。

HMI与PLC通讯采用IE,地址肯定还是设定的最常用的169.254.*.*,通过交换机,编程电脑可以同时控制修改。

用户在使用中可以设定运行参数,并且进行保存,下次同样工件只需调用参数,无需工艺工程师再次进行设定。当需要使用时,写好存档编号,参数读取,那么运行参数就修改为新的参数。

有在做工艺调整或设备维护维修时,我们需要独立电机或气缸动作时,我们可以使用手动点动方式控制。

对应HMI与PLC变量地址一定要一致,到位信号的采集,可给触摸屏指示,当按钮或动作变绿色,那么我们能直观知道部件在动作。我们进行程序编写或项目调试,有明确名称的习惯,当时间过去很久时,如果有维护或其他问题时,我们可以轻松解决,人的思维模式基本固定,但是会不断完善,回顾多年前的思路,会有很多不一样和理解不同。

5程序编写及注意事项

程序控制里面,上下料的控制均为输入输出,到位信号停止输出,停止输出并有到位输出,则进行下一步,简单机器人动作,与很多学习资料的动作类同,不作详细说明。

动作设计时,注意先后顺序和先决条件,因为电机高速动作,打磨磨具的旋转,均需注意避让,注意防呆设置,不能因为故障出现而损坏设备,注意多重保护设定。

步进控制选择的SMART自带3个脉冲输出控制轴,我们可以根据需要来设定,可以直接设定工程量mm输出脉冲数,那么我们就需要对应中间有没有减速机,丝杠丝距进行计算,计算脉冲当量,选型步进电机参数均有使用。

步进电机脉冲数的计算方法,首先,识别丝杠。丝杠每两根导线之间的距离为3mm,4mm,5mm等等不同级别。步进电机为1.8度200步,圆为200×1.8=360度。步进驱动器是16个细分(选择系数),也就是说,1.8分为16个细分。电机通过驱动器的每一步都是1.8/16=0.1125度。无任何减速比存在,每转一圈步进电机需要3200步。导程5的丝杠每转移动5mm,每步移动5/3200=0.0015625mm,这是电机参数。如果导程4的参数为0.00125。我们根据不同的需求来计算所对应不同电机脉冲总数。后续会有针对性讲解。

我们在设置PLCI/O口时,需要注意运动轴对应的口已经默认,根据需要选择不同,个人习惯是计算数量时,预留口为专用接口,后续增加,不管哪种情况均可扩展,改动量会小很多。

运动目标距离为200-400,默认设定300,默认速度为60.0,输出速度需要根据实际工艺不同而调整。当参数已经设定时,参数不该,因为各种原因参数没有保存时,默认设置生效,这样设定的初衷是避免一个问题,使用方不会因为各种不动作而需要去维护,限定在一定范围,当出现这种情况时,我们可以直接判断为参数设置问题,非程序问题。

分段式速度控制,使用距离识别,配套电子尺双重检测,步进X轴A电机运动时有原点检测和归零动作(每个班组或产品品类),打磨为重力传感,经过系列计算预判距离接近时,我们采用减速控制,这套设计使用时,因为工艺节拍调整和实际使用,采用的两段速直接降速运行。

我们采用运动控制轴输出时,我们只要设定好参数,再调整运行设定距离与运转速度,程序即可简单运转,先转动起来,再根据实际的转速已经脉冲当量来调整参数设定。

我们运转当中需要往返,到点暂停动作需要延时,运转速度要求可控,我们在编写程序时有一个比较直观的办法。

需要电机运转,那么使用运动轴,让电机转起来,需要设定运动距离,那么加入相对应的速度,距离,使用计算公式,按比率变动。

电机可以按要求设定距离,设定转速了,需要往返,那么我们给参考点,到点换向,需要暂停时间,继续加入时间继电器。

5总结

复杂的事情都是由简单的问题堆砌起来的,个人习惯为将项目细分,大项目分为几个小项目,项目分为功能,功能再分步骤,最后联合起来就达到最终的目的。

平时的学习和项目进行中,针对性进行总结,对以后的使用会方便很多,触类旁通,我们有时间会有一种感觉,好像这个问题在哪处理过,遇到过或者看到过资料,可缺少关键字,回忆断档的感觉很不好。

用笔记,作总结,我们不用每一个都做,好比开车,我们总会遇到很多重复动作,会形成惯性,让我们手的动作有时候会比想法快。我们需要做的是建档或者有针对性的,知道在哪里可以找到。在自己的思维树里建立分支归纳总结。

我一直在做这个事情,也希望更多人参与进来,所以我开始了我的分享,开始了图文发表。

项目在交付后,运转状态良好,有一些没有考虑到的问题不断出现,因为是新工艺,客户相对还算配合,在不断改进中,客户使用满意度是不断提升,打磨安全系数,产品质量稳定性,人工节省方面得到大幅提升,比客户预想更好。

产品的上下料工作流程没有问题,因为产品工艺的特殊性,夹持模具改动了多次才找出替代方案,产品内部外部的划痕,外表面细微打磨不均匀,都有得到改进解决。

现在还有很多行业的成品合格率或关键工艺需要人工控制,或只有某一个工人能胜任,这会给我们带来很多限制,我们现在任务是让生产的工艺参数有记录,从实践中总结,再通过设计,归纳来改进,减少人为因素影响,让生产可持续性增强,只有实现单机数字化,自动化,才能考虑深入的智能制造。

2024-03-25

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